産(chǎn)品介紹:一、設備概述内循環厭氧處理(lǐ)技(jì )術(以下簡稱IC厭氧技(jì )術)目前已成功應用(yòng)于土豆加工(gōng)、啤酒、食品和檸檬酸等廢水處理(lǐ)中(zhōng)。實踐證明,該技(jì )術去除有(yǒu)機物(wù)的能(néng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過普通厭氧處理(lǐ)技(jì )術(如UASB),而且IC反應器容積小(xiǎo)、投資少、占地省、運行穩定,是一種值得推廣的厭氧處理(lǐ)技(jì )術。二、IC厭氧
一、設備概述
内循環厭氧處理(lǐ)技(jì )術(以下簡稱IC厭氧技(jì )術)目前已成功應用(yòng)于土豆加工(gōng)、啤酒、食品和檸檬酸等廢水處理(lǐ)中(zhōng)。實踐證明,該技(jì )術去除有(yǒu)機物(wù)的能(néng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過普通厭氧處理(lǐ)技(jì )術(如UASB),而且IC反應器容積小(xiǎo)、投資少、占地省、運行穩定,是一種值得推廣的厭氧處理(lǐ)技(jì )術。
二、IC厭氧反應器 适用(yòng)範圍
IC處理(lǐ)技(jì )術從問世以來已成功應用(yòng)于土豆加工(gōng)、菊苣加工(gōng)、啤酒、檸檬酸和造紙等廢水處理(lǐ)中(zhōng)。1985年荷蘭首次應用(yòng)IC反應器處理(lǐ)土豆加工(gōng)廢水,容積負荷(以COD計)高達35~50kg/(m3·d),停留時間4~6 h[9];而處理(lǐ)同類廢水的UASB反應器容積負荷僅有(yǒu)10~15 kg/(m3·d),停留時間長(cháng)達十幾到幾十個小(xiǎo)時。
在啤酒廢水處理(lǐ)工(gōng)藝中(zhōng),IC技(jì )術應用(yòng)得較多(duō),目前我國(guó)已有(yǒu)3家啤酒廠引進了此工(gōng)藝。從運行結果看,IC工(gōng)藝容積負荷(以COD計)可(kě)達15~30 kg/(m3·d),停留時間2~4.2 h,COD去除率ηCOD>75%[9];而UASB反應器容積負荷僅有(yǒu)4~7 kg/(m3·d),停留時間近10 h。
對于處理(lǐ)高濃度和高鹽度的有(yǒu)機廢水,IC反應器也有(yǒu)成功的經驗。廢水COD約7900mg/L,SO42-為(wèi)250mg/L,Cl-為(wèi)4200mg/L。采用(yòng)22m高、1100m3容積的IC反應器,容積負荷(以COD計)達31 kg/(m3·d),ηCOD>80%,平均停留時間僅6.1 h。
三、IC厭氧反應器的工(gōng)作(zuò)原理(lǐ)
IC反應器基本構造如圖1所示,它相似由2層UASB反應器串聯而成。按功能(néng)劃分(fēn),反應器由下而上共分(fēn)為(wèi)5個區(qū):混合區(qū)、第1厭氧區(qū)、第2厭氧區(qū)、沉澱區(qū)和氣液分(fēn)離區(qū)。
混合區(qū):反應器底部進水、顆粒污泥和氣液分(fēn)離區(qū)回流的泥水混合物(wù)有(yǒu)效地在此區(qū)混合。
第1厭氧區(qū):混合區(qū)形成的泥水混合物(wù)進入該區(qū),在高濃度污泥作(zuò)用(yòng)下,大部分(fēn)有(yǒu)機物(wù)轉化為(wèi)沼氣。混合液上升流和沼氣的劇烈擾動使該反應區(qū)内污泥呈膨脹和流化狀态,加強了泥水表面接觸,污泥由此而保持着高的活性。随着沼氣産(chǎn)量的增多(duō),一部分(fēn)泥水混合物(wù)被沼氣提升至頂部的氣液分(fēn)離區(qū)。
氣液分(fēn)離區(qū):被提升的混合物(wù)中(zhōng)的沼氣在此與泥水分(fēn)離并導出處理(lǐ)系統,泥水混合物(wù)則沿着回流管返回到下端的混合區(qū),與反應器底部的污泥和進水充分(fēn)混合,實現了混合液的内部循環。
第2厭氧區(qū):經第1厭氧區(qū)處理(lǐ)後的廢水,除一部分(fēn)被沼氣提升外,其餘的都通過三相分(fēn)離器進入第2厭氧區(qū)。該區(qū)污泥濃度較低,且廢水中(zhōng)大部分(fēn)有(yǒu)機物(wù)已在第1厭氧區(qū)被降解,因此沼氣産(chǎn)生量較少。沼氣通過沼氣管導入氣液分(fēn)離區(qū),對第2厭氧區(qū)的擾動很(hěn)小(xiǎo),這為(wèi)污泥的停留提供了有(yǒu)利條件。
沉澱區(qū):第2厭氧區(qū)的泥水混合物(wù)在沉澱區(qū)進行固液分(fēn)離,上清液由出水管排走,沉澱的顆粒污泥返回第2厭氧區(qū)污泥床。
從IC反應器工(gōng)作(zuò)原理(lǐ)中(zhōng)可(kě)見,反應器通過2層三相分(fēn)離器來實現SRT>HRT,獲得高污泥濃度;通過大量沼氣和内循環的劇烈擾動,使泥水充分(fēn)接觸,獲得良好的傳質(zhì)效果。
四、IC厭氧反應器優點
IC反應器的構造及其工(gōng)作(zuò)原理(lǐ)決定了其在控制厭氧處理(lǐ)影響因素方面比其它反應器更具(jù)有(yǒu)優勢。
(1)容積負荷高:IC反應器内污泥濃度高,微生物(wù)量大,且存在内循環,傳質(zhì)效果好,進水有(yǒu)機負荷可(kě)超過普通厭氧反應器的3倍以上。
(2)節省投資和占地面積:IC反應器容積負荷率高出普通UASB反應器3倍左右,其體(tǐ)積相當于普通反應器的1/4~1/3左右,降低了反應器的基建投資[5]。而且IC反應器高徑比很(hěn)大(一般為(wèi)4~8),所以占地面積特别省,非常适合用(yòng)地緊張的工(gōng)礦企業。
(3)抗沖擊負荷能(néng)力強:處理(lǐ)低濃度廢水(COD=2000~3000mg/L)時,反應器内循環流量可(kě)達進水量的2~3倍;處理(lǐ)高濃度廢水(COD=10000~15000mg/L)時,内循環流量可(kě)達進水量的10~20倍[5]。大量的循環水和進水充分(fēn)混合,使原水中(zhōng)的有(yǒu)害物(wù)質(zhì)得到充分(fēn)稀釋,降低了毒物(wù)對厭氧消化過程的影響。
(4)抗低溫能(néng)力強:溫度對厭氧消化的影響主要是對消化速率的影響。IC反應器由于含有(yǒu)大量的微生物(wù),溫度對厭氧消化的影響變得不再顯著和嚴重。通常IC反應器厭氧消化可(kě)在常溫條件(20~25℃)下進行,這樣減少了消化保溫的困難,節省了能(néng)量。
(5)具(jù)有(yǒu)緩沖pH的能(néng)力:内循環流量相當于第1厭氧區(qū)的出水回流,可(kě)利用(yòng)COD轉化的堿度,對pH起緩沖作(zuò)用(yòng),使反應器内pH保持佳狀态,同時還可(kě)減少進水的投堿量。
(6)内部自動循環,不必外加動力:普通厭氧反應器的回流是通過外部加壓實現的,而IC反應器以自身産(chǎn)生的沼氣作(zuò)為(wèi)提升的動力來實現混合液内循環,不必設泵強制循環,節省了動力消耗。
(7)出水穩定性好:利用(yòng)二級UASB串聯分(fēn)級厭氧處理(lǐ),可(kě)以補償厭氧過程中(zhōng)K s高産(chǎn)生的不利影響。Van Lier[6]在1994年證明,反應器分(fēn)級會降低出水VFA濃度,延長(cháng)生物(wù)停留時間,使反應進行穩定。
(8)啓動周期短:IC反應器内污泥活性高,生物(wù)增殖快,為(wèi)反應器快速啓動提供有(yǒu)利條件。IC反應器啓動周期一般為(wèi)1~2個月,而普通UASB啓動周期長(cháng)達4~6個月。
(9)沼氣利用(yòng)價值高:反應器産(chǎn)生的生物(wù)氣純度高,CH4為(wèi)70%~80%,CO2為(wèi)20%~30%,其它有(yǒu)機物(wù)為(wèi)1%~5%,可(kě)作(zuò)為(wèi)燃料加以利用(yòng)
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